聚全力攻难点,抢修告捷
4月28日,从油田气运行四部传来消息,该部门圆满完成了10万吨/年乙二醇装置抢修消缺,实现一次开车成功,达到了抢修工作安全高效顺利完成的目的,为油田气公司生产物料平衡及全年生产任务完成奠定了坚实基础。
据了解,乙二醇装置二段加氢反应器保护床自年10月大检修更换瓷球填充以来已连续运行6个月,期间,保护床压差持续上涨,经技术人员初步检查,判断为装置工艺物料逐渐堵塞,致使反应器物料管线不畅,进而使装置运行产能达不到进一步释放,严重制约了装置安全运行的稳定性,影响了公司整体物料的平衡。
为彻底消除隐患,4月15日开始,公司对该装置全面开启了检修工作。本次检修共计6大主项任务,附带其他技改22小项,其中,更换加氢反应器内保护床瓷球是本次检修工作的重点内容之一。
记者从负责该项目的技术人员那里了解到,加氢单元工艺介质草酸酯为有毒有害物质,在对保护床进行开人孔过程中极易发生危险,面对困难,运行四部与相关职能部门多次组织专题讨论,制定了详实的瓷球装填方案及应急救援预案,作业中,各部室专业人员现场督导,确保将作业风险降到最低。由于部分瓷球已结焦,为后续拆卸更换过程增大了难度,施工人员结合以往检修经验,对加氢反应器内催化剂实行了保温保压措施,同时现场制作特制工具,经过科学拆除,最终保护床瓷球按原计划更换完成。
检修现场
本次瓷球拆卸是加氢装置投产以来的首次抢修,期间,设备技术人员24小时坚守现场,与施工人员共同克服了作业空间狭窄、施工难度大、工作量多等诸多困难,尤其是在疏通保护床底部瓷球时,工作人员更是艰辛重重,通过打开保护床底部预留口和侧边人孔法兰,分别从不同方向进行疏通,经过卸出原有瓷球、疏通保护床等一系列作业,历经5天,最终,加氢保护床检修项目按期完成。
4月23日晚22时左右,装置正式进入开车阶段,随着加氢单元氢气的引入,气相循环系统压力开始稳步提升,各项作业也都有条不紊的向前推进,伴随着人员短缺、疫情防控及因外界因素导致的设备到厂时间延迟等诸多不利因素,4月28日,该装置产出合格产品,经检验,产品质量为聚酯级。
图:高峰
文:史冲
编辑:高峰
审核:薛阳阳
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